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高溫導熱油泵常見故障及解決方法

更新時間:2011-06-08

高溫導熱油泵的電機軸瓦潤滑方式的改變
  電機軸承原用甩油環(huán)潤滑。但由于電機轉(zhuǎn)速不高,甩油環(huán)太重,使用中存在油環(huán)轉(zhuǎn)動不靈活、甚至卡住。為此我們對潤滑方式進行了了改進,在上瓦座上鉆一通孔,增加一小油泵,分別對前后軸瓦進行強制潤滑,采用并聯(lián)方式。
 

高溫導熱油泵故障原因分析
  檢查時,把上瓦黑色巴氏合金脫落層揭掉,露出的巴氏合金面平整光潔,顏色發(fā)亮,測脫落層厚約3mm。檢查下瓦,瓦面發(fā)黑,巴氏合金層厚度約2.5mm,由此可推斷出軸瓦損壞的過程;下瓦由于某些原因是高溫下熔化,液態(tài)的合金被轉(zhuǎn)軸帶向上瓦后被潤滑油冷卻,在上瓦面上堆積,形成黑的巴氏合金脫落層,并將油孔堵住。
  看來下瓦高溫是成因。進一步分析認為,下瓦超載是升溫的原因。在下瓦超載時,油膜被破壞,軸與瓦面金屬接觸,巴氏合金在干摩擦高溫下熔化。
  檢查電機與壓縮機聯(lián)軸器的對中情況時發(fā)現(xiàn)電機靠背輪比壓縮機曲軸靠背輪高出0.6mm以上。但在上次檢修找中時,電機略低,說明壓縮機下沉。在兩個月前,維護人員巡檢時發(fā)現(xiàn)壓縮機機身有震顫,緊固地腳螺栓,可以緊動即說明問題。由上述情況可判斷此次故障是由壓縮機曲軸箱微量下沉引起,曲軸比電機軸低,對電機軸施加一向下的力,造成電機前軸下瓦超載。